0 前言 某熱電廠4號機組是NC200/160-12.7/535/535型中間再熱抽凝汽供熱機組,工廠編號D35。機組采用噴嘴配汽,高壓缸進(jìn)汽共有2個主汽閥和4個調(diào)節(jié)閥。1號、4號閥共用一臺油動機,2號、3號閥共用一臺油動機。 高壓調(diào)速汽閥的閥座鑲嵌在閥殼內(nèi),為防止閥座下沉和轉(zhuǎn)動,在閥座上部加工有一凸肩,并??過一定的過盈配合及兩個定位銷釘將閥座與閥殼緊密地結(jié)合在一起,如圖1所示。 
圖1 高壓調(diào)節(jié)閥座安裝圖 1-閥套;2-閥蝶;3-閥座凸肩;4-銷釘;5-閥座;6-閥殼 2001年3月,4號機組小修后啟動。在啟動過程中,發(fā)現(xiàn)左側(cè)高壓油動機行程25mm時,2號高壓調(diào)節(jié)閥行程約8mm,無法繼續(xù)開啟。反復(fù)活動,油動機僅能在25mm以下活動正常。當(dāng)時油動機下部油壓高達(dá)2MPa,說明開啟力足夠。檢查外部油系統(tǒng)及操縱機構(gòu)異常,判斷可能是調(diào)節(jié)閥內(nèi)部故障。停機,解體2號調(diào)節(jié)閥。 1故障原因分析 在正常運行時,閥桿帶動閥蝶,閥蝶上導(dǎo)向鍵在閥套的導(dǎo)向槽內(nèi)上下運動,起到限位的作用。無論調(diào)節(jié)閥關(guān)閉或開啟,導(dǎo)向鍵應(yīng)始終在槽內(nèi)。解體2號調(diào)節(jié)閥后,發(fā)現(xiàn)主閥蝶上導(dǎo)向鍵脫離閥套上導(dǎo)向槽,頂在閥套邊緣。測量該閥行程為68.7mm,查閱歷年檢修紀(jì)錄,該閥行程1998年大修后為52mm,2000年3月小修后為59.7mm。由2號調(diào)節(jié)閥行程數(shù)據(jù)可見:該閥行程逐年增大,其行程增大的原因是閥座逐年下降,只是在當(dāng)時未予以足夠重視。 綜上所述,此次2號高壓調(diào)節(jié)閥無法開啟的原因為:該閥在機組運行時始終承受高溫535℃,其閥殼上凸肩設(shè)計偏小,閥座與閥殼配合過盈量偏小,閥座長期承受閥門關(guān)閉時閥蝶的沖擊,將閥座與閥殼間的銷釘切斷,致使閥座下沉。閥座下沉量較大,達(dá)16.7mm,在閥門關(guān)閉時,閥蝶的導(dǎo)向鍵已經(jīng)脫出了閥套上的導(dǎo)向槽。開機時,預(yù)啟閥先開啟,閥蝶受到汽流沖擊而旋轉(zhuǎn),其導(dǎo)向鍵偏離導(dǎo)向槽口,頂死在閥套上,致使閥蝶在預(yù)啟閥開啟后(預(yù)啟閥行程為8mm)無法繼續(xù)開啟。造成了此次停機事件。 2臨時處理措施 由于當(dāng)時無閥座備品,不具備徹底處理條件,經(jīng)研究,決定臨時處理,待以后機組檢修前做好充分準(zhǔn)備再進(jìn)行徹底處理。 臨時處理此故障,保證機組正常運行的關(guān)鍵在于使閥蝶上的導(dǎo)向鍵始終在導(dǎo)向槽內(nèi),采用加長導(dǎo)向鍵長度即可暫時解決此問題,如圖2所示,在導(dǎo)向鍵的頂部進(jìn)行堆焊,堆焊高度10mm,等于是將導(dǎo)向鍵加長了10mm。這樣,可以保證在該閥門關(guān)閉時,導(dǎo)向鍵不會脫離導(dǎo)向槽。 
圖2 閥蝶 經(jīng)過上述臨時處理后,開機正常,未再出現(xiàn)類似問題。 3治理方案 經(jīng)過臨時處理后,雖然暫時解決了問題,但調(diào)節(jié)閥座仍有繼續(xù)下沉的可能,所以,必須從根本上進(jìn)行治理。2002年3月,利用機組小修機會,進(jìn)行了根治。 3.1準(zhǔn)備工作 (1)向制造廠定購4臺調(diào)節(jié)閥座毛坯,僅進(jìn)行粗加工,根據(jù)現(xiàn)場實際情況進(jìn)行精加工。 (2)制作拔取閥座專用工具,如圖3所示。 
圖3 拔閥座示意圖 1-千斤頂;2-閥殼;3-專用工具;4-鐵絲;5-閥座 3.2解體情況 根據(jù)歷年的檢修紀(jì)錄,1號、2號、3號高壓調(diào)節(jié)閥行程都有不同程度的增大,所以決定將此3臺閥進(jìn)行處理。拔取閥座時,將專用工具如圖3所示放好,并用4個火把在閥殼上相應(yīng)于閥座位置加熱至300℃,再用千斤頂即可將閥座取出。 閥座取出后,檢查其與閥殼配合部位,發(fā)現(xiàn)閥座凸肩已成為斜面,銷釘已被切斷,在取閥座時,很輕松即可取出,說明閥座與閥殼配合緊力不夠。 3.3 治理方案及過程 根據(jù)解體檢查情況,制定了處理方案如下: (1)加大閥座凸肩尺寸,由原來的Ф224加大至Ф230,增大作用面積。 (2)加大銷釘?shù)闹睆剑稍瓉淼魔?0加大至Ф22,增大其連接強度。 (3)加大閥座與閥殼的配合緊力,過盈量取制造廠提供的范圍的上限0.15mm。 2002年3月,在機組小修中進(jìn)行了以上工作,在工作過程中需要注意以下幾點: (1)閥座取出后,與閥殼配合面會出現(xiàn)拉痕,需要加工閥殼內(nèi)壁,加工時用搖臂鉆床作鏜床進(jìn)行車削,為保證加工精度,鉆床的找平固定尤為重要。 (2)閥殼內(nèi)壁尺寸的測量需要制作專用量具進(jìn)行,如圖4所示。 
圖4 閥座與閥殼配合面測量 1-閥殼;2-專用量具;3-百分表 (3)閥座應(yīng)進(jìn)行冷裝,裝入前,放入干冰中或液氮中靜置一段時間,安裝前,用火把加熱閥殼至300℃。取出閥座測量其外徑小于閥殼內(nèi)徑時,方可放人閥殼。安裝過程要迅速、準(zhǔn)確,否則,可能發(fā)生閥座裝不到位情況。 4 結(jié)語 經(jīng)過上述治理,4號機組運行至今,再沒有出現(xiàn)高壓調(diào)節(jié)閥座下沉現(xiàn)象,說明治理是成功的。經(jīng)過治理該故障,得到了一些經(jīng)驗教訓(xùn): (1)據(jù)了解,類似問題在許多電廠都出現(xiàn)過,該故障比較普遍,建議制造廠對此予以足夠的重視,在設(shè)計中采取足夠的措施避免出現(xiàn)類似故障。 (2)在機組大小修中,對于高中壓主汽閥、調(diào)節(jié)閥都應(yīng)注意其行程的變化,如發(fā)生較大變化,則說明有可能發(fā)生閥座下沉現(xiàn)象,需要及時進(jìn)行治理。
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